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  • 2022-04-26 发布

武钢某炼钢厂转炉除尘废水处理工程

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武钢某炼钢厂转炉除尘废水处理工程更新时间:08-12-916:02       武钢某炼钢厂3座90t氧气顶吹转炉烟气采用的是“双文一塔”湿法除尘工艺,设计循环水量1680m3/h,“双文一塔”实际用水量为1100m3/h左右,详见表1。另有其它用水500m3/h左右。标准状态下,烟尘进口浓度109g/m3,其烟尘含量及成分和粒径重量分散度分别见表2、表3。烟气经过两级文氏管和洗涤塔后,绝大部分烟尘都转移到水中,因而水中悬浮物浓度很高。另外,在氧气顶吹转炉炼钢过程中,必须投加石灰(CaO)以形成炉渣,在吹氧时,部分石灰粉还未与钢液接触就被吹出炉外,随烟气一道进入除尘系统,烟气洗涤时进入系统生成Ca(OH)2,因此,除尘废水中的Ca2+浓度相当高,呈碱性。同时,烟气中又有大量可溶于水的CO2(约18%~30%),与水接触,部分溶解于水中,形成CaCO3沉淀,至使转炉除尘水的结垢倾向严重。无论是悬浮物浓度还是Ca2+浓度,随吹炼期不同,其数值变化很大,悬浮物浓度一般为200~16000mg/L,表4为投运后转炉烟气除尘循环水水质分析结果(1997年1~6月化验结果统计)。转炉烟气除尘水经处理后,设计要求:悬浮物不大于50mg/L,循环率达到95%,污泥滤饼含水率达到25%~30%,全部回收利用。表5为投运后回水水质分析结果。n       工艺流程       类似污水处理工艺流程有多种,经过综合分析比较,武钢某炼钢厂转炉除尘循环水水处理工艺流程确定为:转炉除尘水出厂后由架空的加衬钢板水槽流经新建粗颗粒分离装置,然后经由新建分配槽向三座已建浓缩池及新建VC沉淀装置配水,沉淀后的水自流入冷却塔泵房吸水井,再由泵扬送至冷却塔冷却,冷却水自流至循环加压泵房吸水井,最后由泵加压送至转炉烟气除尘用水。浓缩池和VC沉淀装置的沉淀污泥分别由其底部的地下污泥泵n房打至污泥脱水间上部的泥浆浓缩锥斗,浓缩至含固率30%~50%后流入带式压滤机,再进行脱水过滤,含固率70%的泥饼经由污泥溜槽至地面污泥堆场,定期由汽车外运,综合利用。滤液及浓缩锥斗上清液自流回分配槽再次处理。工艺流程图见图1。       运行效果分析       1 具有显著的环境效益       避免了对水体的热污染和水质污染,免交很可观的排污费,同时,也降低了对水资源费,保护了环境,合理地利用了水资源。按有关规定转炉排水需交纳排污费0.08元/t,转炉用水收取水资源费0.02元/t,因此,闭路循环较直流系统年节省排污费和水源费共计123.65万元。       2 节水效果显著       闭路循环系统除了渗漏、蒸发等以外,无其它水损失,按5%计,则年补充水量为70.56万t,根据现场实际调查,这部分水并没有直接补充到处理后的净水系统中去,而是用于带式压滤机的冲洗,冲洗水又回到系统中再次处理,作为整个系统的补充用水。实际上处理完回水作为转炉烟气除尘之用还是有富裕的。       冲洗水为工业生产水,按0.12元/t计,烟气除尘水为工业净化水,按0.26元/t计,则年节约新水费用:358.455万元。       3 污泥回收、合理利用资源       污泥全部回收利用,年回收污泥量4.6万t,按武钢内自售价格50元/t,则年创经济效益230万元。       4 增加电费和药剂费       n按现场实际运行资料统计,由直流改为闭路循环后,年增加电耗费用113万元。同时,增加了药剂费,聚丙烯酰胺按2700元/t、纯碱Na2CO3按1500元/t,则改为闭路循环后,年增加电费和药剂费:130.10万元。       5 社会效益显著       从实际运行情况看,直流改循环后,可满足某炼钢厂的正常生产,消除了因水质差而引起系统结垢堵塞问题,避免了除尘系统和水处理站设备、管道等的非计划检修;并从根本上改善了厂容环境,受到上级主管部门一致好评;污水不再外排,保护了自然水体不受污染,排水干管不致因污泥含量多而造成堵塞,大大减少了排水管网的维护、维修费用。因此,其社会效益是巨大的

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