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- 2022-04-26 发布
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卷染、轧染高浓度漂染废水处理工程论文作者:杨玉杰张建洲刘国光黄广道樊国峰摘要:对CODCr平均5000mg/L的高浓度漂染废水,采用物化—水解酸化—SBR—物化处理工艺。系统运行稳定,CODCr总去除率在97%以上,出水达到GB4287-92《纺织染整工业水污染物排放标准》表3中的Ⅰ级标准。工艺中厌氧水解池的运行效果对整个系统至关重要。关键词:高浓度漂染废水物化处理水解酸化SBR 福建某漂染厂,主要从事棉、帆布的漂染加工业务,有卷染和轧染两套工艺,多条生产线。该厂采用多项节水措施,如坯布前处理使用退、煮、漂一步法节水工艺;设备选用高效逆流平洗槽;轧染染色时选用免水洗的涂料染色工艺;卷染染色时降低染缸液位,减少水洗次数和用水量等。吨布用水量仅15t,相当于同行业平均水平的1/4左右。由于用水量少,使得废水中CODCr浓度相对增高。经监测,车间出水CODCr在2600~10000mg/L之间,平均5000mg/L。由于使用的染料、助剂很多属有毒和难生物降解物质,如硫化碱、PVA等,废水的可生化性很差,主要水质指标见表1。 表1废水水质及排放标准项目CODCr/mg·L-1BOD5/mg·L-1色度(倍)pH废水水质2600~10000600~3000200~12009n>13排放标准<100<20<406~9 2工艺流程及主要构筑物 2.1工艺流程 根据废水水质特点和排放要求,按日处理1200m3规模,设计工艺流程如图1所示。 2.2主要构筑物 构筑物全部采用钢混结构,规格见表2。 表2主要构筑物及参数构筑物名称规格设计水力停留时间/h调节池11.5m´4.5m´3.5m3.59n竖流沉淀池F6m´6.9m1.5斜管沉淀池11.5m´5.0m´6.1m4.6水解酸化池17.5m´11.5m´6m24SBR池(3座)11.5m´9.5m´6m24水力澄清池F5.2m´6.0m2.5砂滤池(两组)2.6m´2.6m´4m滤速10m/s集水池19n11.5m´6.0m´5.8m8集水池211.5m´6.0m´5.8m8集水池311.5m´12.0m´5.8m15 3设计要点及运行结果 3.1废水物化预处理工艺的设计 该厂在卷染染色时使用硫化染料较多,部分时段废水中硫化物含量高达400mg/L。据有关文献记载,活性污泥对硫化物的最高适应浓度在100mg/L左右,高于100mg/L将会对污泥活性产生抑制作用,严重时会造成污泥全部解体死亡。因此设计必须考虑硫化物的去除问题。硫化物在pH小于5时主要以H2S形式存在,此时利用空气吹脱去除效果较好。根据这一原理,设计在调节池内加酸曝气去除硫化物。选用石灰回调pH时,虽然产泥量较多,但它价格低廉,同时又是较好的助凝剂,在形成沉淀时由于沉淀物网捕等作用,可去除部分CODCr,降低后续处理负荷。回调废水pH后,根据试验选取硫酸亚铁、聚丙烯酰胺对废水作进一步混凝处理,通过上述措施从而保证物化预处理的效果。 3.2水解酸化池的设计 水解酸化池设计水力停留时间24h,废水中部分染料苯环及长链大分子物质的分子键在池内厌氧菌、兼氧菌胞外酶的作用下断开,使苯环开环,大分子断裂为小分子,从而达到降低废水毒性、提高废水的可生化性的目的。水解酸化池内安装半弹性填料供微生物附着生长,以增大废水与微生物的接触面积和接触时间。池底部安装穿孔曝气管定期搅动池底污泥。 3.3好氧处理工艺的选用9n 近年来在漂染废水处理工程设计中,采用的好氧工艺很多,SBR法、完全混合法、接触氧化法、AB法等都有很多成功的应用实例。SBR法具有耐冲击负荷能力强、较少发生污泥膨胀等优点,可以根据进水水质变化及时灵活调整周期进水量和反应时间,在处理废水量小、水质变化大的工业有机废水时有明显优势。本工程设计周期排水量为池深的40%~60%,运行周期约16h,其中进水2h,曝气10~12.5h,沉淀1.5h,排水1h,每池配SSR100型三叶罗茨风机一台,池底安装YMBF215型曝气器150个。 3.4运行结果 该工程投产至今已运行半年多,效果良好,处理系统对CODCr和色度的总去除率分别达97%和95%以上,处理出水稳定达到GB4287-92《纺织染整工业水污染物排放标准》表3中的Ⅰ级标准,监测数据见表3。 表3运行监测数据(平均值)分析项目调节池斜管沉淀池水解酸化池SBR池砂滤池出水出水效率/%出水效率/%出水效率/%9n出水效率/%CODCr/mg·L-15216271847.9220918.715692.986.144.8BOD5/mg·L-1122879335.4861-3795.718.39n49.5色度/倍85511686.48518.14645.92741.3pH4.27.3-6.9-7.1-7.0-9nS2-/mg·L-113.62.879.45.3-0.195-0.176- 4经济技术分析 4.1工程投资 全套处理设施总投资为237.46万元,其中基建投资136.18万元,设备投资86.94万元,安装、设计、调试等其他费用14.34万元。 4.2处理成本 废水处理成本为1.92元/m3,其中药剂费1.215元/m3,电费0.352元/m3,人工费0.25元/m3,化验等其他费用0.103元/m3。 5调试中出现的问题及解决办法 5.1污泥膨胀 该废水可生化性差、CODCr浓度高、成分复杂,设计前的小试中曾多次发生污泥膨胀。调试时通过勤观察污泥形态、颜色、SV30值的变化,勤分析CODCr变化并根据情况及时调整操作,期间仅发生过轻微的污泥膨胀。厌氧菌成熟后,操作相对容易,但应注意车间生产的变化,当调节池出水CODCr连续4h超过7000mg/L时,应相应减少SBR的周期进水量。通过以上措施,在调试运行的半年时间里,没有发生过严重的污泥膨胀。9n 5.2SBR池的泡沫问题 调试过程中出现的泡沫问题对处理效果影响不大,但泡沫过多溢出池面会造成污泥流失,此时可以向池内投加少量废机油以消泡。调试后期随厌氧酸化效果提高和SBR池内微生物在质和量上的优化,泡沫即可明显减少。 6结论 (1)对于高浓度卷染、轧染废水,采用物化—水解酸化—SBR—物化的处理工艺,在技术和经济上都是可行的,出水可稳定达到GB4287-92《纺织染整工业水污染物排放标准》表3中的Ⅰ级标准。 (2)处理系统中厌氧水解池的设计非常重要,它能降低废水的毒性和生物抑制性,显著提高废水的可生化性,从而提高了系统的CODCr去除率,改善出水水质。本套处理工艺具有耐冲击负荷能力强、设备简单等特点。 (3)SBR池污泥回流至厌氧水解池,既能弥补厌氧污泥生长缓慢问题又能减少污泥处置费用。 参考文献 1郑冀鲁,范娟,阮复昌.印染废水混凝脱色技术的分子结构基础.环境污染与防治,2002,24(1):23~25 2胡晓东,何芳.间歇曝气工艺中污泥膨胀问题.环境工程,2002,20(5):18~19 3贺延龄.废水的厌氧生物处理.北京:中国轻工业出版社,1998 4田晴,陈季华.染整废水处理的工程实践,环境工程,2001,19(6):7~8 5高东,雷乐成.用兼氧、好氧生物接触氧化-气浮工艺处理高浓度印染废水.环境污染与防治,2000,22(4):20~229