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- 2022-04-26 发布
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制药厂制药废水处理工程设计案例 一、工程概况 某制药厂的废水主要是生产青霉素所产生的高浓度有机废水。该类废水的主要特点是有机物浓度高,成分复杂,含有石油类、胺类、酸类、破乳剂等污染物。除此之外,水中还含有难以降解的大分子苯环物质和浓度很高的SO42-及其盐类,这些物质将严重抑制微生物对水中有机物的生物降解。因此,正确选用适合该类废水的处理工艺是废水处理成功与否的关键。 二、设计水量和水质 1. 设计处理水量 设计处理水量为6000m3/d(一期工程)。 2. 设计水质 (1)原水水质 CODcr 5000mg/L SS 2400mg/L BOD5 2750mg/L PH值 8~10 (2)处理后要求达到的水质标准 CODcr ≤300mg/L 石油类 ≤10mg/L BOD5 ≤60mg/L PH值 6~9 SS ≤150mg/L 三、设计处理工艺流程 处理工艺流程如图1所示。 n 四、工艺流程简述与主要设计参数 (1)调节池 主要用于调节来水的水量和水质的不均匀性。调节时间按8h设计。 (2)反应池 采用6格穿孔旋流反应形式,孔口流速由1.0m/s逐格递减至0.15m/s。反应时间20min左右。 (3)沉淀池 采用斜板沉淀池。斜板间距80mm,表面水力负荷2.1m3/(m2·h)。 (4)水解酸化池 水解酸化工艺主要用来使难以降解的苯环物质、大分子有机物开环断链,变为易于生物降解的小分子物质,对改善废水的可生化性,有利于后续好氧生物降解具有重要意义。本工程设计水解酸化时间为15h,池内设置弹性填料和水下曝气搅拌装置。 (5)生物选择器 在SBR反应池进水端部设置生物选择器(又称预反应区),使回流的活性污泥和原水中的有机物在此处达到充分混合和吸附,使回流的大量微生物得以淘劣选优、培养和驯化,诱导出活性很强的微生物群体,并能抑制丝状菌的生长和繁殖,对后续好氧反应控制污泥膨胀具有重要作用。该反应过程一般45min~1h即可完成。 (6)SBR反应池 SBR工艺又称序批式间歇活性污泥法,是最近几年国内兴起的集生物降解、沉淀、排水、排泥等功能于一体的污水生化处理工艺。在运行过程中,采用PLC可编程序控制器,按时间和液位实现全过程自动控制。n 本工程设置了3座SBR反应池,每池运行周期12h。其中充水期4h,反应期8h(其中包括充水期3.5h),沉淀期1.5h,排水期1.5h,闲置期0.5h。MLSS为3500mg/L。 (7)污泥处理系统 本工程污泥分为化学污泥和剩余活性污泥两部分。前者经初沉淀池排出,直接进入污泥脱水系统;后者在每座SBR池里内置1个8m×5m×8m的浓缩池,浓缩后的污泥经提升泵,回流至生物选择器和水解酸化池,剩余污泥与化学污泥一起储存于污泥池内,进行脱水外运。污泥脱水设置5台带式压榨过滤机,带宽2m。 五、工程运行情况 本工程于2000年1月开始设计,2000年3月破土修建,2000年9月竣工并开始调试试运行,2000年11月经环保局监测后达标验收。总投资额约2600万元。 通过3个多月的运行和监测,处理效果显著,运转稳定。其中在混合沉淀工艺中实际CODcr去除率为40%~50%,BOD5去除率为30%~35%。SS去除率为60%~70%;在水解酸化工艺中,CODcr去除率为25%~35%,BOD5去除率为20%~25%。 六、主要建(构)筑物 本工程主要建(构)筑物见表1。 表1主要建(构)筑物一览表序号名称数量备注1格栅井和集水池1 2调节池1 3絮凝反应斜板沉淀池1 4水解酸化池1 5生物选择器与SBR反应池3 6污泥浓缩池3内置于SBR池内7储泥池1 8污泥脱水机房与维修间1 9加药间1 10鼓风机房及变配电房1 11综合楼1包括化验室、办公室等 七、主要设备 本工程主要设备见表2。表2主要设备一览表 序号名称单位数量备注n1机械格栅台1 2一级提升泵台3安装在集水池内3水下搅拌器台2安装在调节池内4二级提升泵台3安装在调节池内5电磁流量计套1安装在二级揭幕升泵出口总管上6水下搅拌器台12安装在水解酸化池内7加药装置套3用于混凝沉淀和污泥脱水8悬臂式滗水器台6安装在SBR反应池内9可变微孔曝气器个9552安装在SBR反应池内10离心式鼓风机台4 11回流泵台4用于生物选择器12排污泵台4 13污水提升泵台2 14带式压榨过滤机台5 15皮带运输机台1 16污泥混合器台5 17电动蝶阀台3SBR池进气18电动蝶阀台3SBR池进水 八、自动控制仪表 本工程主要自动控制仪表见表3。表3主要自动控制仪表序号名称单位数量备注1COD在线测控仪套1 2MLSS在线测控仪套3 3PH在线测控仪套2 4液位在线测控仪套4 5DO在线测控仪套4 九、结语 (1)通过工程调试和实践表明,中高浓度制药废水采用物化+好氧工艺是合理可行的。 (2)本处理工艺原理简单,操作、管理方便,自动化程度较高。 (3)由于SBR工艺在进水期池内水位和处于曝气阶段的SBR池水位有一定高度差,若采用非限制性曝气和共用供气管网,将产生气体跑偏问题。在此种情况下,建议采用限期性曝气,或单机对单池进行供气。 n(4)有时原水含有较多表面活性剂,产生大量泡沫,若采用SBR工艺,应注意滗水器的选型问题。 (5)由于排出的化学污泥含水率高达99%左右,给污泥脱水带来一定的影响。因此,该部分污泥应进行浓缩处理。 该厂二期工程目前正在进行施工图的设计,处理水量仍为6000m3/d,其处理工艺流程与一期完全相同,在污泥的浓缩和脱水方面将进一步予以完善。