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- 2022-04-26 发布
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氮肥工业废水处理设计及运转论文摘要:我国年生产合成氨30万吨,尿素52万吨的大氮肥装置按原料性质划分主要有⑴以天然气为原料,⑵以石脑油为原料,⑶以渣油为原料的三种类型。由于利用原料不同,产生的废水水质不同,废水处理采取的措施也不一样。前2种一般采用氨汽提法和酸碱中和法处理废水。而第3种则采取物理、化学、生化相结合的方法处理废水,包括灰沉降单元、化学处理单元和生化处理单元。灰沉降单元主要利用颗粒重力沉降作用去除灰份;化学处理单元通过投加NaOH、FeSO4和阴离子高分子絮凝剂,在絮凝作用下除去重金属V、Ni;生化处理单元采用A/O法去除COD、NH3-N。关键词:氮肥尿素灰沉降概况我国年生产合成氨30万吨.freel3/d。流程图如下:2、主要工艺设备及构筑物n单元名称规格附属设备数量设计运行参数灰沉降单元灰沉降罐立式:φ:8000mm,H:3400mm配刮泥机,刮板式,φ8000mm,n:0.072r/min线速:0.03m/s,电机功率:8.6k3φ:2.8m,H:1.1m配6000V高压泵,Q:41m3/h,H:713.6m1座废水汽提塔立式:φ1200×25200mm1.5″拉西环填料13.8m31座化学处理单元反应器1n立式,V:5.5m3,φ:2.8m,H:1.8m,机械反应式配推进式ST-GPR-1.5型,φ400mm搅拌机1座水力停留时间15min反应器2立式,V:5.5m3,φ:2.8m,H:1.8m,机械反应式配推进式ST-GPR-1.5型,φ400mm搅拌机1座水力停留时间15min反应器3立式,V:1.35m3,φ:1.0m,H:1.5m,机械反应式配推进式ST14-GPR-0.2型,φ400mm搅拌机1座澄清池机械搅拌式,V:51m3,φ:5.0m,H:4.6m配刮泥机,刮板式,φ5000mm,n:0.072r/min线速:0.0167m/s,.freel3,反硝化区体积:205m3配推进式n:90r/min,φ480mm,N:3.7k3,事故池体积:300m3n1座二沉池V:140m3,表面负荷q:1.0m3/m2*h,沉淀面积:47m2,中心进水,四周出水辐流式。中心转动φ:11200mm,n:0.09r/min虹吸式吸泥机2座水力停留时间5.6小时脱气池矩形,V:16m3配推进式φ400mm搅拌机2座水力停留时间30min回流污泥池矩形,V:18m3回流污泥泵Q:50m3/h1座浓缩池辐流式,V:36m3n2座隔油池矩形,V:300m31座鼓风机D45-81型离心鼓风机,Q=45Nm3/min,N=75k3/min,N=20kg/l,出水SS≤40mg/l,从运行的效果来看,能满足碳黑灰份的去除。但在试车阶段出现了高压回水泵叶轮结垢现象,结果导致泵轴断裂。结垢的主要原因是由更换泵的密封水引起的,原设计该泵的密封水为透平冷凝水,由于试车阶段透平冷凝水压力不足,为了不影响试车的进度,采用生产水代替透平冷凝液做密封水后,运行不到半个月就出现泵断轴现象,拆开泵体,发现叶轮表面结了一层致密的碳黑晶体,并且该晶体只有采用NaF、HNO3、六次甲基四铵溶液才能清洗掉。由于生产水中总硬度为109mg/l(CaCO3计),密封水经机封流入泵体内与碳黑水循环使用,并且碳黑水温度可达到138℃n,致使钙盐在水中的溶解度下降,达到饱和状态结晶析出。这些结晶体粘附在泵的叶轮上,增大了泵轴的扭矩,导致了泵轴的断裂。3.2化学处理单元3.2.1设计水质设计水质见表(一)表(一)化学处理单元设计水质表项目COD(mg/l)V(mg/l)Ni(mg/l)NH3-N(mg/l)进水≤300≤52≤141≤265出水--≤1≤4--3.2.2反应机理n已配好的15%的FeSO4溶液用计量泵加入到反应器1中,同时用NaOH调节PH值,PH值控制在9.5~11,加入的二价铁与易溶的五价钒反应,生成难溶的四价钒。最终Ni以Ni(OH)2,V以VO(OH)2的形式沉淀下来,然后在反应器3中投加0.1%阴离子高分子电解质,促进沉淀微晶的长大和凝聚。FeSO4和阴离子高分子电解质的加药量通过进入反应器1的在线流量计调节。3.2.3运行效果评价原设计V去除率为98%,Ni去除率为97%,但实际平均分别只有60%、12%左右,主要的原因是进水含量V和Ni低的缘故。因此,原设计15%的FeSO4浓度是否应该降低,节约FeSO4的投加量,需要做进一步试验。3.3生化单元3.3.1设计水质设计水质见表(二)表(二)生化处理单元设计水质表项目PHSS(mg/l)COD(mg/l)NH3-N(mg/l)进水n----≤1100≤80出水6~9≤70≤100≤153.3.2设计特点硝化池内安装PH、D0在线监测仪,PH值的信号传递给酸碱计量泵,自动调节泵的冲程,自动控制PH在7.5~8.4,DO的信号传递给鼓风管上气动阀上,自动调节阀门的开度,自动控制DO在2~3mg/l。在反硝化池内安装推进式液下混合器,由德国EMU液下混合器股份公司提供。为了保护电动机,设定两个跳闸温度:140℃和125℃,在125℃以下,就会自动再启动,若在140℃被切断后,必须以手动方式再进行启动。运行几年来未出现故障,并且检修方便。3.3.3运行效果评价生化单元处理水质见表(三)n表(三)生化处理水质表项目月份COD(mg/l)NH3-N(mg/l)进水出水去除率合格率进水出水去除率合格率97.4875.159.993.2%90%75.811.485.0%79%n97.11109027.497.5%100%8014.182.4%87%98.4212131.898.5%97%47.48.2782.6%80%98.677353.8n93.0%100%55.41082.0%87%99.42050.758.697.2%94%41.24.3689.4%96%99.51210.954.0695.6%100%44.883.94n91.2%100%从表(二)中可以看出:进水COD平均在770~2100mg/l,COD去除率为93%以上,合格率为90%以上。NH3-N在40~80mg/l,NH3-N去除率为82%以上,合格率在87%以上。表明该系统抗COD冲击能力较强,NH3-N在40mg/l左右低负荷的情况下去除率为90%左右,而在45~80mg/l,去除率为82%,合格率也略低。根据现场运行结果表明,COD/NH3-N的比值在10~16,NH3-N去除能力较稳定,抗NH3-N的冲击能力也较强。而97年、98年COD/NH3-N的比值则在30以上。正是由于NH3-N长期处于低负荷运行,系统抵御浓度冲击的能力比较脆弱,从而影响出水合格率。3.3.4运行维护97年二月份COD合格率仅为26%,NH3-N合格率为0,主要原因是系统遭受C0D冲击,进水COD最高值达到25万mg/l,遭受COD冲击不久,系统又遭受NH3-N冲击,NH3-N达到3065mg/l,因此整个系统C/N比完全失调,硝化细菌基本死亡,整个系统丧失处理NH3-N功能。由于营养过剩,其他类微生物有充足的食料,新陈代谢速度加快,相互间吸附能力减弱,导致污泥松散,沉降性能差,与此同时,硝化细菌和其他类菌种死亡,“尸体”n随二沉池排放水流出,影响SS的出水水质,97年二月份的合格率为78%。处理这种污泥被严重受冲击的办法:利用硝化细菌的自然世代更替规律(一般为15~30d),引进生活污水作其营养源,停止进工业废水,提高DO至3~4mg/l,优先考虑硝化细菌生长条件,抑制其他菌类的生长。98年9月COD、NH3-N合格率也偏低,也是受COD冲击的缘故,但冲击程度没有97年2月份那么严重,COD最高达16795mg/l,并且冲击时间相对较短,一般采取的措施是往硝化/反硝化池投加阳离子高分子电解质,投加浓度为10mg/l,一边鼓风曝气,一边投加,约1小时后,停止鼓风曝气,净置,泥水分离,在分离过程中,二沉池中有一些悬浮物随排水漂走,净置2小时后,转入鼓风曝气。每天投加一次,待硝化功能恢复,污泥沉降性能增强,停止投加阳离子高分子电解质。n98年10月出水NH3-N比进水NH3-N还要高,原因是污泥遭受重金属中毒,由于该装置污泥脱水单元处于停工状态,澄清池的污泥堆积逐渐加厚,致使泥水一起流入生化处理单元,因污泥底部沉积的V、Ni等重金属,从而导致污泥重金属中毒。系统中微生物失去活性,出水NH3-N比进水NH3-N还要高,二沉池出水颜色呈橙黄色,并发出恶臭气味。处理办法是:利用阳离子高分子电解质将具有活性微生物吸附在一起,让死去的微生物通过二沉池排走。操作方法基本同前,只是发生中毒时,阳离子高分子电解质投加量大,时间持续长。5、结束语1.该处理装置在解决废水污染的同时,考虑到灰水的再利用,可以节约30T/h的脱盐水。2.该处理装置取消初沉池,将硝化、反硝化池建成同心圆式,采用缺氧-好氧的内外循环流程,流程简单,省却了传统工艺必不可少的一部分土建投资。满足COD/TN≥10的要求,不需外加碳源。将生活污水引进系统中,不需投加磷营养源。基本实现了自动化操作,节省了操作费用。3.该装置的生化单元具有较高的有机物去除能力和稳定的硝化作用,主要是缺氧池能降解大部分的COD,大大缓解了硝化池的COD负荷,并且提供硝化反应的碳源,稳定硝化反应的速度。4.该装置的生化单元耐COD负荷冲击能力强,COD/TN的比值范围较宽,并且系统受冲击后,恢复速度较快。