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- 2022-04-26 发布
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焦化废水处理工程设计探索 摘要:本文详细介绍了一种“焦化废水处理工艺”的设计及计算,该工艺具有技术稳定可靠、设计新颖、运行操作简便等特点,系统出水满足或优于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准。 关键词:焦化废水;A2/O;臭氧氧化;BACF 中图分类号:X703文献标识码:A 1.工程概况 山西某焦化厂本期工程设计水量为70t/h。废水水质:NH3-N约250mg/L,CODcr约3500mg/L,酚800mg/L,CN-20mg/L,油350mg/L,S2-40mg/L,SS约250mg/L,pH9-11,要求出水指标达到或优于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准。 2.处理工艺与流程 处理工艺流程如下: 工艺流程特点: (1)生产废水和蒸氨废水等含悬浮物、氨氮、硫化物和油脂浓度高的工业废水先经过隔油、破乳气浮预处理。生物污水直接进厌氧池,减少前段预处理负荷,并可提供后续生物处理微生物碳源,提高废水可生化性。5n (2)生物处理采用A2/O生物处理工艺,处理效果稳定,抗冲击负荷,操作管理维护简单。厌氧段水解酸化提高后续好氧可生化性,一级活性污泥生物氧化工艺可抗高有机负荷,有效去除污水中的大部分污染物,如酚、氰、CODcr、SS同时进行硝化反应。二级生物接触氧化工段,进一步保证硝化过程的完成和有机物的有效降解。中间沉淀池污泥回流至缺氧池,以提供充足的微生物,同时将生物膜好氧氧化池内混合液回流至缺氧池,以保证缺氧池有足够的硝酸盐。 (3)生物处理后续设臭氧氧化加BACF工艺以替代常规的混凝沉淀过滤深度处理组合工艺,以确保废水处理后达到回用要求。 3.工艺设计(主要设备) (1)调节池 设水力停留时间t=10h,长×宽×深=14m×10m×5m;调节池内设一台4kW的搅拌机。池内集水坑中安装2台自动搅匀潜污泵(Q=80m3/h,扬程10m,功率4kW),一用一备。 (2)粗粒化隔油池 隔油池采用平流式隔油池。设计停留时间2h,设计有效水深2m,则容积V=QT=70×2=140m3,设2格,每格尺寸14m×2.5m,设计超高0.4m,则总高为2.4m,隔油池上设活动盖板。设备选用链带式刮油刮泥机。 (3)压力气浮池 采用圆形气浮池。接触区设计停留时间12min,表面负荷48m3/m2h。分离区设计停留时间40min,表面负荷9m3/m2h。气浮池体积V=QT=1.46m3,取2m3,有效水深2m,设计超高0.4m,则气浮池直径为1.13m,取1.2m。气浮池端部设集沫槽。配套刮渣机、溶气罐、释放器、空压机、溶气水泵和加药箱。根据需要加破乳剂(硫酸铁)和pH调节剂。 (4)厌氧(水解酸化)池5n 厌氧池设计停留时间为10h,体积V=Kz?Q?HRT=1.5×70×10=1050m3。 水解池设3格,每格体积V均=350m3设有效水深5m,每格水解池长L=20m,宽W=7m;取超高0.5m,则池总深H=5.5m,每格池表面积A=70m3。配弹性立体填料,考虑添加磷酸二氢钾(硫酸钠和氢氧化钠)以调节污水中的氮磷比。 (5)缺氧池 设计停留时间为5h,体积V=350m3,水解池设3格,每格体积V=120m3,根据需要投加甲醇以调节碳、氮、磷比。缺氧池内每格设潜水搅拌机1台。 (6)活性污泥好氧氧化池 设计停留时间为2h,体积V=140m3,水解池设2格,每格体积70m3,设有效水深3m,每格水解池长L=6m,宽W=4m。取超高0.5m,则池总深H=3.5m。取汽水比25,则供气量1750m3/h。选用罗茨鼓风机进行曝气,好氧池内设微孔曝气头。 (7)生物膜好氧氧化池 设计有效容积负荷Nv=2kgCOD/m3d。则接触氧化池有效容积V=3276m3,则水力停留时间T=V/Q=0.23d=5.6h。设3座接触氧化池。总氧化池长×宽×深=24m×16m×5.5m。 按汽水比12估算,进气量为840m3/h。采用隔膜曝气头,用量2.5个/m2水面,额定工作风量2~3m3/个h,曝气头数量为2.5×1092=2730个。 (8)沉淀池 设计为平流式沉淀池,尺寸为:长×宽×深=18.8m×5m×5m。5n (9)臭氧氧化反应池 由于沉淀出水浊度较低,臭氧氧化通过微孔曝气盘以微气泡的形式与水充分接触。HRT=10min,臭氧投加量为6mgO3/L水。长×宽×深=2m×1m×6.8m。 采用微孔曝气盘释放臭氧化气,设计两个投加点,第一个投加点的臭氧投加量为0.294kg/h,HRT=5min;第两个投加点的臭氧投加量为0.126kg/h,HRT=5min。 (10)BAC滤池 采用翻板滤池,设计滤池体积V=QT=70*(1/6)=11.7m3,取12m3。取长L=3m,宽W=2m。活性炭选择破碎炭,有效粒径0.9~1.1mm,比表面积1000m2/g。 采用汽水两阶段反冲洗和单独水反冲洗方式交替运行,气冲强度55~57m/h,历时2~3min,水冲强度25~29m/h,历时5~10min。采用滤板滤头布水布气系统。 4.运行费用分析(表1) 结语5n 焦化废水中含有酚、氨氮、氰、苯、吡啶、吲哚和喹啉等几十种污染物,成分复杂,污染物浓度高、色度高、毒性大,性质非常稳定,是一种典型的难降解有机废水。本设计运用A2/O工艺+臭氧氧化+生物活性炭滤池(BACF)组合技术,能有效保障出水指标特别是CODcr和氨氮的达标排放。另外,从运行成本来看,还有下降的空间,我国焦化行业经济不景气,焦化废水处理一直是个难题,我们可以在通过发掘各种技术来有效降低其工程投资和运行成本。 参考文献 [1]GB8978-1996,污水综合排放标准[S]. [2]史静,吕锡武,朱光灿,等.进水碳磷比对连续流反硝化除磷工艺脱氮除磷效果的影响[J].东南大学学报,2012,42(1):94-98.5