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  • 2022-04-26 发布

羧基丁苯胶乳废水处理_梅教宗

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··第9卷第1期兰化科手乞16环境保护接基丁苯胶乳废水处理梅教宗生飞化化工研究院)拨基丁苯胶乳生产采用乳液聚合工艺。氯化钙:CaCI:含一髦>99%;:,,正常生产时除从苯乙烯蒸出塔塔釜排出少量氢氧化钠化学纯含量>96%,。:eZ。`3一。/:。,含苯乙烯废水外无其它废水排放但是在聚硫酸铁〔F(OH)(50)〕、e+十十,Fe“十1609L,Fe,十切换胶乳品种或周期性清洗设备设备检简称F含量/、,;修胶乳装桶和清洗时也会有含胶乳的废含量<19/L。,:,水排放虽然这部分废水量少又是间断排HCY无机高分子混凝剂,,:,放但由于废水中污染物浓度大业且污HCA有机高分子阳离子混凝剂系乙猜、二胺甲醛缩合物,含量56%,染物又是可溶性有机物悬浮物和未凝聚的,,。,。:、胶乳COD含量高BOD值低BOD/聚丙烯酞胺有非离子型阴离子型和阳离、、COD0.,,,PAM一PAM十,值小于1污染物不易被生物降解子型分别简称为PAMpHS7,COD.66973nlg一30,,其水质~z25一/I分子量0一60万含量>83%水解度5,,BOD30~124mg/L浊度35~1895mg/L40~50%,,:。TDSS(总溶固体)620mg/L55(悬浮物)TXE高分子阳离子絮凝剂。.100~30omg/L因此必须对淡基丁苯胶乳2试验方法试,生产中洗釜等过程排放的废水进行一级处验采用烧杯试验方法在DHCT型。,..。。理对含苯乙烯的废水因其废水量小(07八联棍凝机上进行搅拌器型式均为板式吨/,11,2吨胶乳)又经过苯乙烯蒸出塔回收苯混凝时搅拌转速20~50转/分搅拌分,,。,乙烯后排放苯乙烯含量低属于可生化废钟絮凝时搅拌转速30一50转/分搅拌,,,。水故可直接排往生化处理装置进行二级处12分钟沉降30分钟取上层清液分析.。3试验装里与流程理一。已工业化的含胶乳废水处理方法有超滤混凝气浮模型试验装置如图1处理。。,101法和混凝法由于混凝法工艺简单处理费水量为L/h混凝槽水力停留时间为。。,。分钟搅拌转速120转/分絮凝槽水力停留用低故本试验选用混凝法,。时间为20分钟搅拌转速40转/分溶气罐X,一、试验部分小100lo0Omm水力停留时间3一5分。xxnl,钟气浮槽250600SO0m水力停留。.试验所用药荆时间34分:十十十。,,2)1)铝盐简称Al化学纯含量>9%用泵(将废水从废水槽(打入。,90%;棍凝槽(4)由碱水计量槽(5)和棍凝模型试验用精制工业品含量>,:FeCI。·6HZO,化学纯,hlJ计量槽(6)加入碱液和混凝剂在棍凝氯化铁分子式,含量>95%;槽中混凝剂与废水充分搅拌混合后流入絮n兰化科技年月,期由出渣口刮入桶中清水从气浮槽(11)M压缩空气。。底部出水管排出部分出水经回流泵(13),打入溶气罐作为溶气水其余水排入下水。道工混凝沉降法(图中未画出)凝聚工艺同。前从絮凝槽(8)排出絮凝废水进入斜板,。沉降槽进行固液分离沉渣定期刮出、二结果与讨论.1混凝荆选择及用皿一图1混凝气浮法工艺流程示意图。、胶乳废水属于胶体溶液亲水胶体由于1,213一泵,3,4一废水槽一流量计一混,,,6,8,凝槽一碱水计爱槽一混凝剂计量槽溶剂化作用其周围被水层围绕阻止相互7,8凝槽,g,一絮凝剂计量槽一絮一捕捉室。接触而发生聚集疏水胶体由于电荷互相排1}~释放器,11,12一气浮槽一溶气罐。斥而维持稳定对于这两种胶体采用电中和,,。euze一ar凝槽(8)在漏斗处加入絮凝剂使在混都可使胶体脱稳根据ShlHdy。凝槽(4)中凝聚的胶粒在絮凝槽(8)中定律用于胶体脱稳的最有效混凝剂是三价,。,a+:a+十,进一步聚集吸附网络成大块絮凝物为后续离子要达到同样混凝效果NC。十十十:一“:~“固液分离创造条件絮凝后的废水流入气浮Al的浓度比大约为11010摩。槽(11)的捕捉室(9)在捕捉室的入口与尔/升来自溶气罐(12)的溶气水在释放器(10)本试验选用的棍凝剂为国产常用混凝,,lm,出口处汇合后流入气浮槽(11)絮凝物被剂当絮凝剂PAM加入量为g/L时选。,。微气泡吸附托浮至水面形成浮渣层浮渣定用混凝剂进行混凝试验结果列于表1中.表1混凝荆选择试脸砂片万,,gL试验中采用絮凝剂为PAM加入量为1m/,,,。,由表1可见Al盐混凝效果最好两在pH为4时未发生凝聚pH调至n时96.8%和94%。虽,。COD去批水COD去除率分别为对发生凝聚但出水混浊除率l,a:,。e十十十,,于CSB一批胶乳废水用CCI混凝低用F混凝加入量为220mg/L时n第1卷第期兰化科技9。十十.+胶乳废水未凝聚当加入量增至混凝荆剂且试验,,o/65L时胶乳废水虽发生凝聚但出水进水混凝,。混浊COD去除率亦低HCA为丁苯橡PH舀+.人lCOD浊度COD6剂盈:ng`,/L”胶胶乳高分子混凝剂加入量为40omg/Le默笋mg/L亡沪舞,,,,时出水混浊COD去除率低因此通过62229510001156’94.568,十十十.试验对比选择Al盐为狡基丁苯胶乳废622296858001095964.。62229685600986966水处理混凝剂7.78222968640076696.6.2最佳p日值确定..7782229685名OU1205946以Al十十十为混凝剂,以PAM为絮凝7.7822296851006133肠77剂,在二者加入量分别为400mg/L和1mg7.78144528580061.6695.7.7.78144石28560O539696.3,。/L时进行不同pH值的混凝试验发现..14452854005396963。pH值在6一8范围内均可取得满意结144528530(,100693.1,。.果COD去除率在92%以上(见表2)144528520017715877`,.试脸中采用架表2pH值条件试脸凝剂为PAM加入t为1mg/L一批号…俩…磕ó哥迷期八廿.一-B2海)…{雏阻姐淞鑫,、oL乡《:、100600800.,试脸中采用絮凝荆为PAM加入t为lm以L混凝剂剂量mg/L.3混凝荆荆,试验图2混凝剂最试验,1m在絮凝剂为PAM加入量为g/L十+十:。和相同最佳pH条件下进行Al剂量试够的架桥条件·,。,、验试验结果见表3和图2对于狡基丁苯胶乳废水用PAM,+十十一、十、十由表3可见Al剂量大于40mg/LPAMPAMTXE和转型的EAM作,。,,时COD去除率大于95%为絮凝刘进行试验分别考察其絮凝效果,。从图3可见当混凝剂剂量在10~试验结果列于表4中0m,40g/L范围内COD去除率随着混凝剂表4贺凝荆选择试验。剂量的增加而增加当剂量在40mg/L以.。一川圳引洲州训!一些竺一,,一户叁上时COD去除率几乎稳定在一恒定值批号卜备注。…絮凝荆剂tCIOD}COD去因此混凝剂用量以400mg/L以上为宜mg/L!mg/L除}率%.4.,几,占,几.几口价舀已01U`曰O9Q奴凝荆及荆t选择B一2一TXE上几009妊韶6212叩9895698卜絮凝剂作用是使已脱稳聚结的细小胶粒PAM-山1,PAM架桥吸附网络成大块絮凝物以加快沉降和+PAMP人M转型。,气浮速度以分子量50万聚丙烯酞胺为例PAM,l在含量为lmg/L时每升水中产生x.:,,试验条件进水pH778COD浓度1封smg/L,令奋。10“根聚合物支链伸入水中这就提供了足混凝荆A+I盆40mg/Ln1143·6年月、,,十进水COD浓度在l000mgL以下时4由表数据可以看出以PAMPAM/,十,出水COD小于10omgL和转型的PAM絮凝剂效果最好其中PAM/低于国家污水综、,88:价廉不需转型故选用PAM为梭基丁苯合排放标准(GB8978一COD小于。质乳废水絮凝剂150mgL)。/、PAM为絮凝剂,进水1000mgL以上时,选用进行不同剂量试COD浓度在/。,验扩试验结果列于表5COD去除率大于94%出水COD小于r,:一350mg/L低于合成橡胶一级处理排放(暂毒多絮凝荆用t试脸。`一SO0mgL)万絮凝出水行)标准(小于/:…….狱号,,一,_.6模型试验}一乙二一l二三福「二}厂AM邢盆}七UUI七UU云ta匕一丝一用兰化合成橡胶厂200/狡基丁苯胶一一一一斗理些斗丝{些”一2一15451多96·盛乳试验装置生产过程中排放的胶乳废水进行1{{·16}“}3导·”{”7”混凝一气浮或沉降试验,试验结果列于表7·’7“5李·8”64。,.}{}由表7可见03~`吕`“25“8·9中在气浮回流比为】{}.,..,·a···19“5”0503~o4MP3897了溶气罐压力为气浮槽}1}·“O}0·25}56·3}961水力停留时间为28~34分钟条件下,通过.+令今一,进水条件和混凝剂Alt与表4相向混凝气浮模型二试验出水COD可降至。由表5可_见,絮凝剂剂量lmgI、为19009/L以下COD去除率大于90%。以/,、。。由表7还可看出在溶气压力混凝时最好在此剂卫下COD去除率最高,5.不同COO浓度康水试验pH值相同的情况下COD去除率随着气。,对不同COD浓度废水进行混凝试验浮回流比增加而增加,。试验结果列于表6在同批水中若采用沉降法进行固液分,,COD去除率明显降表6、不同浓度废水试验离出水COD高,。低业有细小悬浮胶粒不能沉降下来}进水棍凝.絮凝出水.,}气浮法污泥含水为965%沉降法污批号}一Ieon一+++PAMCOD.。Prl人ICOD}拽度泥含水为995%剂盆去除率气浮法污泥体积比沉降法mg/L{剂里mg盯Lg/LL/lm%户污泥,,体积小4~6倍且占地面积小出水213么工二ù匀盛014清5。。叨帕田0COD低建议采用气浮法2134。,口。一口9俘O仔口`肠98ù37.工业试验606606工业试验装置与流程和模型试验大致相4653,。同(略)试验结果列于表8中从表8看4653“8…出,铝盐为,PAM为,296581棍凝剂絮凝剂加入量{125.65’生5mgL和1m,一分别为0/g/LCOD去除率13阳5”6。一大于92%58279生一948,从表数据看出胶乳废水通过一级处,,,。,由表6可见在絮凝剂为PAM加入量为理后BOD去除率不高但由于通过一级1mg/L,控制混凝一p妞值在最佳pH值6一,BOD6处理后出水COD值大幅度降低/...8范围,COD比0015~00290309内按进水仓灼D浓度加入不同棍值从提高到`.。。+十,0凝“进行林雏均能取得满意结一52可生化性提高13~23倍易于生料鼻弃·.。一_。:。果出水清彻化二级处理n第卷第明兰化私柱一表混凝气浮沉降、棋型试验矛;二水混凝回,比“.备注水里、…荆盆“端丹工八“甘八工,ùUJnì口山一砍é找目ǎJ之rHCTCOD去除率以…瓣分mg/L少百1ù上`1,dén八U.U八“ù”nUù.ùù1i1nlnn6227月O0自Dhó0ù八ó八“n1nU卜nUOn的O八aj内O刁é上土,01O1429口ōù以O口OLJOQOún,0éùO4146朋18181818184040,28涎384(j403.622744137.6.62274盛…156.写6.22744189.86_22744290沉降分离6.22744290.:HCT水力停留时间表8狡基丁苯胶乳废水工业试验补,,,从表8数据看出在水力搅动下AM~8范围内絮凝剂选用非离子型聚丙烯。、。一(苯乙烯)从水相逸入气相量约50%酞胺加入量为1mg/L经混凝气浮模,。一型试验和工业试验COD去除率大于92%,、出水清澈一级处理后出水COD低于合成三结论。橡胶一级处理出水标准处理后出水送二极,,狡基丁苯胶乳废水一级处理选用生化处理后可达到GB8978一88国家污水十十十,。Al盐为混凝剂控制混凝pH值在6综合排放标准

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