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- 2022-04-26 发布
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低能耗印染废水处理工艺及运行条件1废水水量、水质该污水处理厂,其废水主要由针织印染废水组成,少部分为化工、电子等工厂产生的污水以及生活污水。初始设计水量为5000m3/d,其中印染废水占80%,其他废水占总设计水量的20%。混合后废水水质指标如下:COD=800~1200mg/L,BOD5=250~320mg/L,SS=500~600mg/L,pH=7~11,S2-=15~20mg/L,色度500~600倍。2废水处理流程2.1主体工艺选择处理的混合废水,其主要部分为印染废水,可生化性较差,色度大。综合考虑,采用厌氧+好氧+物化的处理方法对混合后废水进行处理。混合污水先进入调节池,进行均质均量后,进入到水解酸化反应器中,去除一部分色度,提高污水的可生化性,为后续的好氧处理创造条件,而好氧生物处理工艺对BOD5的去除效果明显,采用三段好氧式对水解酸化后出水进行处理,其中A段,B段为活性污泥,且AB段通过曝气分别实现各段的污泥自回流,以保证AB反应器生物量的稳定;C段采用接触氧化,避免污泥膨胀现象。2.2工艺特点为了节省占地,调节池采用地下式,内设有导流墙。生化沉淀池中的污泥回流到调节池的后端,与调节后的污水混合,通过提升泵提升至水解酸化池。水解酸化池采用的是UASB水解酸化反应器,混合后废水中的大分子有机物在缺氧或者厌氧的调节下被降解,且回流的剩余污泥也能够被降解。好氧处理段设置为A/B/C段好氧池,控制各段的运行工况,以便各个反应器能够形成其独特的微生物,有利于废水中污染物的去除。另外A,B段好氧段,在沉淀区对面布置曝气管,通过环流实现污泥的回流,也能够保证其反应器内微生物量的稳定;混凝沉淀反应段,设有加氯装备,以保证出水的色度能够达到最终出水要求,但实际运行中,该装置从未启动。3主要构筑物及设计参数4学海无涯n3.1格栅井/中和池采用FH08自动格栅机1台,栅宽为800mm;栅条间隙10mm;调节池尺寸为:16000×2500×6500mm,钢筋混凝土结构,此设施的主要作用是调节废水的pH值,以满足后序生化处理的条件。在进水端通过计量泵计量投加稀硫酸以降低废水pH值,保证出水端pH值在9左右。3.2粗沉池外形尺寸:7000×20000×6500mm,有效水深3m,钢筋混凝土结构。设计停留时间1h,采用平流、多斗式布置,泥斗内穿孔管排泥。三角堰出水,不设置出水挡板。3.3调节池外形尺寸:38000×20000×6500mm,有效水深4.2m,钢筋混领土结构,水力停留时间8h,此设施的主要作用进行均质、均量。主要设备有潜污泵2台,并通过浮球开关进行高中低液位控制。3.4UASB水解酸化反应器外形尺寸:16000×16000×14000mm,钢筋混凝土结构,共2座,有效水深8.5m,三相分离区3m,布水区1.5m,超高0.5m;水力停留时间为8h,设计容积负荷为:2.5kgCOD/(m3•d)。另外,整个系统采用小阻力布水系统,在单个池体内均匀布水,每个反应区设置喇叭型出水口。3.5A/B/C段好氧反应器外形尺寸:45000×18000×7000mm,钢筋混凝土结构,共1座。该整个反应器分为活性污泥A段、B段和接触氧化C段。其设计容积负荷分别为1.0、0.8和0.7kgCOD/(m3•d)。A活性段采用自截留好氧反应器,即在反应器内就能够完成污泥的自回流,保证A段的污泥浓度。B段的布置形式与A段相同,两反应器的水力停留时间均为5.5h,沉淀区的水力停留时间为0.5h;C段即接触氧化段,采用软性纤维填料为生物膜附着体,采用软管曝气,水力停留时间为10h,有效水深5.8m。此处理设施作用是好氧菌提供适宜的生长、繁殖的条件,微生物吸附、吞噬废水中可生物降解的污染因子。从而降低废水的污染物浓度,实现废水的达标排放。主要设备:HA65-6.5型曝气软管900m,ZV-150-100型组合纤维填料1300m3。4学海无涯n3.6二沉池外形尺寸:=16000×5000mm,共1座,钢筋混凝土结构,局部用素混凝土填充。采用辅流式沉淀池,其有效水深为4.0m,水力停留时间为3.0h。3.7混凝反应沉淀池外形尺寸:18000×9000×5000mm,钢筋混凝土结构,共1座。混凝反应沉淀池由混合池、混凝反应池及斜管沉淀池组成。混合池中先后加入氯、碱式氯化铝,通过机械搅拌充分混合,而后废水进入旋流反应器发生絮凝反应,形成颗粒较大、沉降性能较好的絮体,在斜板沉淀池中进行泥水分离。混合池,有溶积为18m3,水力停留时间6min。絮凝反应池水力停留时间30min,斜板沉淀池有效水深2.5m,水力停留时间1.0h。4运行处理效果混合废水经过水解酸化+三段好氧+混凝沉淀工艺流程处理后的结果见表1(表中的排放标准是指《GB4287-2012》中直接排放标准。水解酸化+活性污泥法处理+物化处理印染废水的工艺可以较好地解决PVA、染料的处理问题。由表1可知,以印染废水为主的综合废水经过该工艺处理后,其COD、BOD5、色度、S2-和SS的去除率分别达到95%、97%、94%、98%和88%。水质达标排放。5电耗对比及分析5.1电耗废水处理运行费用主要由人工费、电费、污泥处理费、药剂费构成,该系统每处理一顿污水的总运行费用为0.86元,其中运行电费为0.36元。而卢徐节等采用水解酸化/接触氧化/生物滤池工艺处理印染废水,其每处理一顿污水的电耗为0.86元。与之相比,本系统具有较低的能耗。5.2节能措施分析4学海无涯n(1)由于该污水处理厂有多段印染废水和其他废水进入处理,因此设有调节池,对进水进行均质作用。在调节池均设有推流器,搅拌器等设备,以达到均匀水质的效果,而在调节池中设计导流墙可使得调节池内的水流平稳的运动。工程运行中表明,导流墙的设置,有利于减少水头损失,降低推流器的功率,以达到减能的目的。(2)水解酸化作为印染废水处理中不可缺少的一个环节,采用不同的处理设备,其所配套的电力设施也不一样,能耗也不一样。此工艺设计中采用的是UASB水解酸化反应器,其主要配套电力设施有4台污水提升泵(三用一备),其功率为18.5kW。但如果采用传统的填料式水解酸化反应器,设计相同处理的反应器所需要的配套电力设施为潜污泵2台,每台功率为22kW,4台潜水搅拌机,每台的功率为5kW,并且采用了UASB水解酸化反应器,其对COD的去除率能达到45%,而传统的填料式水解酸化反应器其对COD的去除率只能够达到35%,因此,这2种反应器每去除1kgCOD所需要的电量分别为(0.23±0.05)kWh和(0.46±0.15)kWh。将这2个相比较,可以得出UASB水解酸化反应器的运用降低了整个系统的能耗。(3)不同好氧反应段中控制的溶解氧浓度的不同。A段、B段和C段的溶解氧分别为0.3、0.8和3.8mg/L。A段、B段维持在较低溶解氧水平。采用了低溶解氧技术,低溶氧的意义是通过改进曝气系统,促使供氧量与需氧量之间的富余值控制在科学经济的范围内,以保证有足够的溶解氧供给有机物氧化,氨氮的硝化。工程运行表明,好氧A段,B段溶解氧控制在0.3mg/L和0.8mg/L左右。在这种状态下,氧的传递作用是在氧亏的条件下进行的,传递的效率得到了很大的提高,整个鼓风系统的供氧量也随之降低。该工程中在好氧A段、B段、C段设有高精度的溶解氧检测仪并实现在线控制,如果A段中溶解氧浓度超过0.3mg/L,立刻通过变频装置,降低鼓风机的输出功率;同理,如果溶解氧监测仪监测出含量低于0.1mg/L,则会立即增加鼓风机的鼓风量,这种在线控制,能够实现自动化调节,其操作简便,而且节约能耗。6结论(1)采用UASB水解酸化+三段好氧+混凝沉淀工艺能够较好的处理以印染废水为主的混合废水,达标排放。并在运行工程中,通过导流墙的设置、UASB水解酸化反应的运用以及运行工况的控制,使得整个污水处理系统能耗降低。(2)采用454高通量焦磷酸测序法鉴定系统中A段、B段中的优势菌种,证明其含有反硝化脱硫菌,进一步从微观上证明了该系统在脱氮方面需氧量较低,从而也降低了系统的能耗。4学海无涯