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- 2021-04-19 发布
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自参加工作以来,我工作在技术要求很强的调试组,负
责维护棒材主轧线的电控系统,经过不断的学习与工作,我
逐渐对这套系统有了一定的了解,且参与了大大小小的无数
次技术改造。九九年,我们进行了吊车主卷扬电子控制器……
下面对我的半年工作做一个简单的总结:
一.思想觉悟的提高
在完成本职工作的同时,认真学习公司的文件精神和厂
及车间下发的学习材料,时时了解公司及本厂的经营状况,
认识存在的问题,明确努力的方向,协同各方做好思想工作,
使自己的思想觉悟在不知不觉中得到提高。
二.专业技术工作
自参加工作以来,我工作在技术要求很强的调试组,负
责维护棒材主轧线的电控系统,经过不断的学习与工作,我
逐渐对这套系统有了一定的了解,且参与了大大小小的无数
次技术改造。九九年,我们进行了吊车主卷扬电子控制器的
研究开发与应用,以往工厂里的吊车控制,全是采用接触器
继电器式控制方式,这种控制,完全取决于吊车司机的操作
经验,而且由于接触器的易损耗的特点,备件的消耗也很大,
我们通过不断的摸索,研究出一套全电子控制器,在电子定
子侧,采用双向可控硅切换实现电机的正反转控制,在电机
转子侧,则通过采样电机转子频率的方式,来控制双向可控
硅进行切电阻。经过一年半的努力,在棒材 1#桥式吊车上试
验成功。这种研制具有非常大的推广价值。
同年,我们又进行了棒材加热炉步进梁 PLC 控制系统更
新改造,我们采用了 S5—100UPLC 对这套设备进行了改造,
通过重新敷设线路,更换检测元件,重新编制程序,解决了
以前生产中存在的问题,保证了生产的顺利进行。打包机的
改造与运行,使棒材产品的打捆质量产生了质的飞跃。这套
设备是引进瑞典森得斯公司,具有国际先进水平,整体设备
由移钢机,传送链条,短尺剔除,点算器,收集站,小打捆
机,大打捆机,称重,储存条几个大部分组成,其中两台大
打捆机,三台小打捆机自成体系,各由一套 S5-100UPLC 组成
各自的控制系统,通过与 6#电磁站内主 PLC 进行必要的通讯
来实现自动打捆,点算器自成系统,由一套 S5-115UPLC 组成,
进行棒材根数的点算及相应设备的控制。其余设备则由 6#电
磁站内主 PLC 来控制,此套 PLC 采用 S5-135U 处理器,完成
整体打包区的电气控制,不仅如此,我们将外方遗留?下来的
问题进行了整改,修正了许多程序中的错误。后来,我们又
根据生产的要求,结合现场实际,对一些地方进行了合理化
改造,提高了产品的技术含量和包装服务质量。
在 2020 年,我们的工作基本上围绕着棒材的中修改造来
展开,采用天津先导的西门子 6RA70 直流传动装置,这套系
统采用三级网络结构,将棒材的主轧线整个连接起来,12 台
主轧大电机、1#、2#曲柄飞剪、成品飞剪的单机均围绕西门
子的 6RA70 全数字直流调速装置,配合 S7—200PLC 组成各自
的单机传动控制系统,通过 Profibus-DP 网络将操作台 ET200
远程 I╱O、单机 PLC、6RA70 连接起来,通过工业以太网,将
粗中轧 1#主机(S7—400PLC),精轧 2#主机(S7—400PLC)、五
台上位机连接起来,通过 MPI 网,将 1#、2#主机,1#、2#曲
柄飞剪(S7—300PLC),成品飞剪(S7—300PLC)连接起来,通
过三级网络,进行轧线的全自动控制,实现单机系统间的数
据交换。通过这次大的设备改造,使我厂的有了更好的前景
和发展的空间。
在工作中,我逐渐积累经验,但丝毫没有放松对技术的
学习,将在以后的工作中,以更加倍的努力,将自已的工作
做得的更好。而且我会不断学习新的技术与知识,使自已紧
跟技术的发展,不断开拓自已的视野,我坚信,我们包钢的
未来会更美好。