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- 2021-05-14 发布
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破碎带切眼施工技术创新
工 程 概 况
小 组 概 况
对 策 实 施
选 择 课 题
制 定 对 策
设 定 目 标
巩 固 措 施 及 标 准 化
提 出 方 案
确 定 最 佳 方 案
体 会 及 今 后 打 算
P
A
C
确 认 效 果
D
创新型
QC
小组活动程序
一、工程概况
14101工作面切眼,设计长
249.5m
,宽
10m
,高
3.6m
。
支护采用锚网索
+
W钢带,顶板增设斜拉锚索加固,机后配单体和木垛。锚索采用
Φ
15.24x7000mm
的
钢绞线制作
,保证锚固在稳定岩层中的深度不小于1800mm。施工中受断层影响,顶煤受压变形,破碎严重,且淋水较大。
14101工作面平面布置图
2.1
小组介绍
二、小组简介
小组名称
中煤三十处麻家梁项目部
QC
小组
课题类型
创新型
课题名称
破碎带切眼施工技术
组建时间
20
10年2月
课题注册时间
20
11年
1
月
课题注册号
ZMSJ
-20
11
-01
活动时间
20
11年
1
月1日~
20
11年3月25日
活动次数
15
次
曾获荣誉
2.2.
小组成员简介
序号
姓 名
性别
年龄
文化程度
职 称
小组职务
小 组 分 工
Q C
培 训
1
王治超
男
4
1
大 专
矿建工程师
组 长
小组负责人
人均接受
TQC
教育
48
小时
人均接受
TQM
教育
48
课时
2
徐厚美
男
50
大 专
矿建工程师
副组长
技术负责人
3
赵 佥
男
28
本 科
助理工程师
组 员
矿建施工
4
李 康
男
2
6
本 科
助理工程师
组 员
矿建施工
地质勘测
5
赵 杨
男
23
大 专
测 量 员
组 员
测 量 放 线
6
田 龙
男
23
大 专
测 量 员
组 员
测 量 放 线
7
范 斌
男
24
本 科
助理工程师
组 员
技 术 数 据
资 料 整 理
8
马世龙
男
22
大 专
质 检 员
组 员
质 量 检 查
9
张 堆
男
26
本 科
助理工程师
组 员
技 术 数 据 资 料 整 体
2.3
本课题活动统计
活动内容
次数
人数
出勤率(%)
总出勤率(%)
定期活动
4
15
95.6
97
专题活动
4
10
98.1
现场分析
4
18
100
座谈、交流
3
16
94.5
小计
15
59
97
质 量
更新施工工艺,解决施工技术难题
工 期
本工程是山西省和同煤集团重点工程,按期圈出首采面,实现计划目标是业主下达的一项政治任务。
安 全
14101
工作面切眼采取半巷掘进,已揭露断面顶板较破碎,压力大,如何控制质量,安全快速通过。
已揭露顶板状况
三、选题理由
已揭露顶板状况
1
、
工期目标:
全断面掘支成巷60天完工。
2
、
质量目标:
切眼施工质量满足设计和规范要求。
四、设定课题目标
方案一
:
全断面一次掘进,分次切割、分次支护、段高
1.5
m,斜拉锚索加固支护。
5.1
小组会同甲方、监理,对切眼施工方案进行讨论,提出如下施工方案:
方案二
:
切眼掘宽调整为9.0m,采用两台综掘机同一侧对掘,半巷掘宽4.5m,掘段高2.2m,一次支护,斜拉锚索改为
φ17.80,L=9000mm,三眼孔组合锚索,紧跟工作面,托盘规格600*600*16mm。
方案三
:两台综掘机对掘,全断面一次掘进,分次切割、分次支护、掘段高
1.5
m,锚索组紧跟工作面。
五、提出方案、确定最佳方案
5.2
确定最佳施工方案
小组成员从两个方面进行分析,一是施工支护符合设计和有关规范要求;二是满足施工安全及顶板稳定。
确定最佳方案为
方案二:两台综掘机对掘,采用半巷掘进,段高
2.2
m一次支护,锚索组紧跟工作面
。
(
1
)顶板煤层厚度变大时,增加锚索长度。
(
2
)简易皮带动力不足,多级皮带运输,系统运转 连续性不能正常化。
(
3
)顶板受压变形,底板鼓起,导致巷道高度不够。
5.3
问题预测
序号
要素
对策
目标
措施
地点
执行人
完成
时间
1
顶板煤层增厚
及时调整锚索参数
控制锚索端头锚固在稳定岩层中
用三眼孔锚索组替换斜拉锚索
施工
现场
孙尊学
2011.1.23~2011.2.25
2
简易皮带动力不足,运煤系统不能正常运转
1
,间隔皮带上煤量
2
,支护时,提前拉空皮带积煤,为下一个循环准备条件
确保切割连续性
巡回检查超前维护
马世龙李 康
2011.1.23~2011.2.25
3
顶板受压变形,底板鼓起,导致巷高不够
永久支护一次到位,加密复合支护
控制变形下沉
1
,加密锚索组,增加工字钢锚梁。
2
、临时木垛及液压单体支护随机跟上。
3
、安设顶板离层仪检测监控
徐厚美
2011.1.23~2011.2.25
对 策 表
六、制定对策
实施一
用锚索组替换斜拉锚索
(
1
)采用两台综掘机同一侧半巷掘进,先贯通,后扩掘,实行短掘,快速支护
。
七、对策实施
(
2
)采用
Φ
17.8
,L=
9000mm
锚索组替换
Φ
15.24×7000mm
斜拉锚索
.
锚索组排距
2000mm
,每排三组。
Φ
15.24×7000mm
锚索
.
Φ
17.8×9000mm
锚索组
实施二
采用多级运输系统
为防止皮带动力不足,致使皮带难以运转。支护时,将皮带上煤矸拉空,为下一个循环创造条件。
简易皮带
煤仓
3
部
80
皮带
1
米主皮带
破碎机
2
部
80
皮带
1
部
80
皮带
刮板机
工作面
实施三
加密锚索组、锚梁,增设临时木垛及单体密度
1
、每两排锚索间加一根锚梁,单体液压支柱、木垛随后跟上,保证顶板安全及支护强度,并安装顶板离层仪监控。
2
、帮部支护一次到位,防止片帮。单体π型梁安装用铁丝绑扎连接。
3
、单体防倒用环形卡扁铁相互连接固定。
(一)工程质量
1
、贯通点坚直偏差
80mm
,平面误差
200mm,
切巷尺寸控制在
9000-9200mm
范围。
2
、锚杆、锚索打注质量均达到设计要求,间排距基本成排成行,观感较好
,
工程质量合格。
3
、木垛、单体支柱支护及时,有效控制了顶板下沉。
(二)进度工期
最终切眼
55
天完工,在目标
60
天内完成。
八、效果检查
本工程是山西省、同煤集团重点工程,安全、顺利按期完成首采工作面,对甲方及项目部都有着非常重要的意义,也使我单位在大同片区树立了良好的企业形象。
九、社会效益
为巩固取得的成果,小组成员总结了施工技术经验
,
将本次施工工艺流程等措施纳入处作业指导书
《
破碎带切眼施工技术
》,
经处技术科审批后,将在今后类似工程施工中推广及应用。
十、巩固措施及标准化
本次活动,
我
QC
小组深入现场实践,掌握数据,攻克地压大的影响,解决了生产中的现实问题,收到了预期效果,今后要继续运用
QC
小组的方法
,
大胆创新,攻克技术难点,促进企业技术质量管理水平提高
。
十一、体会及总结
发布完毕,谢谢大家!
谢谢大家!