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- 2021-05-10 发布
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10
月份机加质量目标
质量目标
目标值
考核周期
计算方式
机加工装合格率
≥
90%
月度
机加工装检验合格数
/
机加工装检验总数
机加产品合格率
≥
98%
月度
机加产品检验合格数
/
机加产品检验总数
工装售后故障率
≤
3%
月度
(顾客退回或投诉不良数
/
本月制作工装总数)*
100%
机加售后产品故障率
≤
2%
月度
(机加客户退回或投诉不良数
/
发货总数)*
100%
10
月份机加月报
10
月份
机
加生
产物
料零件质
量目标达成数据
成品检验
项目
批次
/
数量
检验数量
不良数
不良率
工装
机
加生产物料
57/9018
1405
16
1.14%
成品出货
项目
批
次
出货数量
客户投诉不良数
售后故障率
工装
机
加生产物料
57
9010
1
0.01%
10
月份机加制程异常汇总表
日期
系列
零件名称
图纸编号
批量
问题描述
处理措施
10
月
6
日
圆柱
1
DKGZ-QDHPTZJ-112
108PCS
数控车床加工时,
M3
螺纹牙深底经偏小,
TZ
环规检测
NG
。
把底经加大,
TZ
环规检测
OK
,之前所做产品以分开,后续加强检测。
CAA
旋变挡圈
BYDCAA-PA02743B-C1
60PCS
磨床加工时,内圆锥形,要求
Φ38-0.048/-0.087
,实测一边
37.923
,另一边
37.963
,锥形
0.04mm
。
技工已调机,保证在公差范围内。
10
月
7
日
e6A
插针
e6A-2102111
18PCS
数控车床加工时,总长过短,余量不足,要求总长
31.5+2
以上,实测
31.6
调整参数,把总长加大,实测
31.72
,结果
OK
。
10
月
10
日
F3DM
传感器座
BYDF3DM-3541417
160PCS
尺寸超差。要求
37+0.3/-0.3,
实测
36.32
,部分
27+0.2/-0.2
在粗加工测量尺寸是
28
,导致在精加工时有台阶
已改善,
OK
。后续加强检查。
10
月份机加成品异常汇总表
日期
产品名称
批数量
抽检数
不良数
不良率
判定
不良原因
处理结果
(
备注
)
最终判定
9
月
21
日
EHPS
三相出线接线座
52
20
7
35.00%
NG
6.5
孔距偏离,尺寸已到
7.12
7PCS
不良已挑出报废,其余
45PCS;OK
合格
9
月
26
日
密封环
200
20
2
10.00%
NG
1PCS
内槽未车到位返修
OK
、
1PCS
报废
1PCS
刀痕划伤严重报废
其余
OK
9
月
30
日
轴
109
20
2
10.00%
NG
1PCS
返修
OK、1PCS
报废
1PCS
报废其余
OK
合格
10
月
9
日
支架
1
5
5
100.00%
NG
折弯尺寸不合格
工程师让步接收
合格
10
月
9
日
支架
2
81
5
5
100.00%
NG
折弯尺寸不合格
工程师让步接收
合格
10
月
12
日
前端盖
10
10
1
10.00%
NG
尺寸不合格,
11.10+0.018/ 0
;实测
11.14
NG
10
月
14
日
铜排支撑座上板
93
20
20
100.00%
NG
¢
6+0.02/ 0:5.97,5.98
工程师让步接收
合格
10
月
14
日
e6A-
挡油环
19
19
19
100.00%
NG
变形
工程师让步接收
合格
10
月
22
日
后端盖
59
59
4
6.78%
NG
1PCS
轴承位孔真圆度
0.10
,
3PCS
孔小
0.02
1PCS
报废,
3PCS
返修合格
合格
10
月份机加检验工作总结(
-
)
针对
9
月份检验工作做以下简要总结:
机加检验注重从最源头管控品质,学习与了解电机、高压配电箱各零部件的装配结构与机械性能,认真做好各阶段零部件加工质量控制,最早发现问题(及时与相关工程师沟通、确认、评估、改善、优化)
,
不生产不良品,杜决不良品流到下工序,本月加工的零部件如下:
1.
工装零件:
K9
轮边检具、磁钢定位工装、旋变定子压圈、定位座、接插件工装、
CAA
油管接头、油冷器接头等
2.
量产零部件
:
e6
(
EHPS
三相出线接线座、
EHPS
旋变转子定位销、
EHPS-
霍尔压板、后盖板、控制器后壳、
EHPS
旋变定子压板、
EHPS-
隔磁挡板、
EHPS-
转子固定销、接触端子
-
电机端、回位销、前端盖、铜排支撑座上板、
e6A-
挡油环、铜排
1
、铜排
2
、铜排
3
、线簧丝压紧帽、连接螺栓、维修开关端子接线端、支撑轴、弹簧限位顶座、弹簧限位底座、转轴、连接柱、单向结构片、接线端、
EHPS
铆钉、安全阀弹簧支座)
,F3DM
(接线端、
M8
非标方螺母、接触端子
-
电机端、发电机水套密封盖、密封环、插针
-
带接触平面
-
通孔、线簧丝压紧帽、传感器座、电机铆钉),
CAA(
起升电机铆钉、轴、接触端子
-
电机端、支架
1
、支架
1
、支架
2
、旋变挡圈、前端盖、后端盖、电磁阀座、控制器盒)
3.
研发零部件:
TA
上箱体、
VTOG
上箱体、
TIG
上箱体、
TIG
下箱体等
10
月份机加检验工作总结(二)
检验工作完成情况:
研发、生产零部件成品检验
57
批次
9018PCS,
检验数
1405PCS
、不良数
14PCS
、不良率
1.14%
,成品出货
57
批次
9010PCS
,客户退回不良数
1PCS
、售后零件故障率
0.01%
;较好的完成了机加质量目标,
检测设备告,三座标,洛氏硬度计,维氏硬度计